A、抽出液塔塔底溫度突然上升
B、吸附進(jìn)料中PX含量突然上升
C、抽余液塔操作溫度突然下降
D、吸附進(jìn)料中TOL含量突然上升
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A、≧0.1%
B、≧0.2%
C、≧0.3%
D、≧0.35%
A、吸附塔泵送循環(huán)流量控制系統(tǒng)波動(dòng)大
B、吸附塔壓送循環(huán)壓力控制系統(tǒng)波動(dòng)大
C、抽余液壓力控制閥故障導(dǎo)致吸附塔超壓
D、控制吸附塔工藝參數(shù)的計(jì)算機(jī)主板失靈
A、旋轉(zhuǎn)閥不步進(jìn)的時(shí)間超過了5分鐘
B、吸附塔因抽余液壓力控制閥故障致吸附塔壓力不平衡
C、吸附循環(huán)泵有一臺(tái)發(fā)生了跳電吸附塔循環(huán)泵機(jī)械密封發(fā)生了嚴(yán)重的泄漏
D、泵送或者壓送循環(huán)泵出口壓力流量或者壓力控制閥發(fā)生系統(tǒng)了故障導(dǎo)致吸附塔底壓力不平衡
A、旋轉(zhuǎn)閥必須離座
B、壓送循環(huán)控制閥必須置手動(dòng)
C、泵送循環(huán)流量控制閥必須置手動(dòng)
D、泵送流量和壓送循環(huán)壓力控制閥都置于手動(dòng)
最新試題
壓縮機(jī)密封油高位油槽因密封油中斷聯(lián)鎖時(shí),密封油高位槽內(nèi)液體低于某一值自動(dòng)關(guān)閉的原因是()。
高壓鍋爐水中斷后,反應(yīng)加熱爐沒有聯(lián)鎖時(shí),異構(gòu)化反應(yīng)器應(yīng)()。
模擬移動(dòng)床中,增大L2′/A,產(chǎn)品PX的純度將()。
模擬移動(dòng)床中,在其它工藝變量不變的情況下,Ⅱ區(qū)回流比改變,對(duì)其它區(qū)域流量沒有影響。()
模擬移動(dòng)床工藝中,設(shè)定旋轉(zhuǎn)閥拱頂壓力的依據(jù)是()。
儀表聯(lián)鎖的實(shí)質(zhì)是切斷電磁閥的電源,使電磁閥失磁,切斷經(jīng)過電磁閥而進(jìn)入調(diào)節(jié)閥的儀表風(fēng),使調(diào)節(jié)閥全關(guān)。()
為延長(zhǎng)旋轉(zhuǎn)閥墊片的使用壽命,裝置停車過程中產(chǎn)品PX切出時(shí),旋轉(zhuǎn)閥應(yīng)該離座。()
旋轉(zhuǎn)閥機(jī)械密封泄漏著火,關(guān)閉其拱頂平衡閥應(yīng)選擇在()。
透平的高壓蒸汽帶水時(shí),對(duì)透平的危害是()。
某一吸附分離裝置的吸附劑容量為109立方米,非選擇性體積為505立方米,最長(zhǎng)床層管線體積為1立方米。在旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間間隔內(nèi),一次沖洗液、二次沖洗液流過的體積分別為最長(zhǎng)床層管線體積的1.3和0.5倍。已知該裝置的進(jìn)料流量為280m3/h,進(jìn)料中的非芳烴含量為10%,已知吸附劑的性能參數(shù)A/FA=0.8、L2/A=0.7、L3/A=1.5、L4/A=-0.25。試求該裝置在280m3/h進(jìn)料流量下的旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間?